产品概述
采用*的偏心结构,具有结构紧凑,密封性能好、使用寿命长等特点,兼备调节和切断两种功能。由于阀芯存在凸轮偏心,可以减小阀座磨损,增加密封性能。广泛应用于化工、电力、轻纺、食品、医药、造纸 等行业工艺介质进行截止或者调节控制。本系列产品公称压力等级 PN1.6、2.5、4.0、6.4;使用 温度-60—450℃,金属密封型密封等级为V级,软密封型为Ⅵ级,达到零泄露,流量特性为近似等百分比。主要技术参数
本体部分 | |
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阀体形式 | 直通铸造偏心球型阀 |
阀体材质 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
公称通径 | DN25-DN400 |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4MPa ANSI 150 300LB JIS 10K 20K 30K |
连接形式 | 法兰 FF RF RTJ 等 |
结构长度 | 符合IEC534 |
阀盖形式 | 一体式 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
密封垫 | 金属夹石墨密封垫 四氟乙烯垫等 |
阀内部件 | |
阀芯型式 | 偏心截球体 |
流量特性 | 近似等百分比 |
内件材质 | 标准材质组合及使用温度、压力请参阅附表 |
执行机构 | |
气动 | 活塞式气动执行机构 |
单作用 | 气—开(弹簧复位) |
双作用 | 气—开/气—关 |
主要零件材料及内部结构
本体材质为碳钢 | ||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
3 | 垫片 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | ||
4 | 球 | 根据实际工况而定 | ||
5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
6 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
7 | 填料压盖 | WCB | LCB | WC9 |
本体材质为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
3 | 垫片 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | ||
4 | 球 | 根据实际工况而定 | ||
5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料压盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
偏心示意图
1.阀体 2.密封圈 3.阀轴 4.V型球芯
偏心距 E 的合理设计,关闭时,球芯产生一个偏心力,使球芯紧压密封圈,达到密封效果;打开时,球芯与密封圈迅速脱离,有效防止密封圈磨损;
规格与技术参数
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
额定流量系数 Kv | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 240 | 370 | 620 | 940 | 1540 | 2400 | 3900 | 6150 | 9800 | |||
公称压力 PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比 | 100 | ||||||||||||||||
额定转角(°) | 90 | ||||||||||||||||
配用执行机构 | 气动活塞式 | 单作用型号 | 参考执行机构 | ||||||||||||||
扭矩(Nm) | |||||||||||||||||
双作用型号 | |||||||||||||||||
扭矩(Nm) | |||||||||||||||||
气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||||||||
输入信号 | 20~100(KPa)、4~20(mA.DC)、1~5(V.DV)或以上信号分程控制 |
主要性能指标
序号 | 项 目 | 气动 V 型球阀 | ||
1 | 基本误差<(%) | ±2.5 | ||
2 | 回差<(%) | 2.5 | ||
3 | 死区<(%) | 2 | ||
4 | 始终点偏 差<(%) | 气开 | 始点 | ±2.0 |
终点 | ||||
5 | 额定转角偏差<(%) | ±2.5 | ||
6 | 额定流量系数偏差<(%) | ±10 |
流量特性曲线
固有流量特性对转角下的相对流量数值 单位:(%)转角 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Q/Qmax | 1 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 7.7 | 12.9 | 21.5 | 35.9 | 59.9 | 100 |
连接尺寸及标准
连接方式:对夹式(DN25-50) ;法兰式(DN65-400);法兰标准:PN1.6 钢制法兰按GB/T9113.1、GB/T9119.8; PN4.0、6.4 钢制法兰按GB/T9113.2、GB/T9115.19;
密封面形式:PN1.6 为突面;PN4.0、6.4 为凹凸面,阀体为凹面;
连接方式:阀体法兰端面距可按照用户的标准制造; 如:ANSI、DIN、JIS 等标准;
气动活塞式偏心球阀外形尺寸及重量
公称通径 DN | H | H1 | H2 | H3 | L | L0 | D | 重量 | 气源接口 |
25 | 380 | 57 | 160 | 73 | 50 | 177 | 64 | 9 | G1/8” |
32 | 420 | 60 | 175 | 93 | 55 | 203 | 76 | 10 | G1/4” |
40 | 440 | 63 | 190 | 93 | 60 | 216 | 82 | 19 | |
50 | 480 | 92 | 200 | 93 | 75 | 284 | 100 | 36 | |
65 | 510 | 100 | 230 | 108 | 145 | 290 | 48 | ||
80 | 600 | 108 | 250 | 108 | 165 | 368 | 70 | ||
100 | 680 | 117 | 270 | 108 | 194 | 420 | 98 | ||
125 | 750 | 140 | 320 | 135 | 210 | 583 | 240 | ||
150 | 850 | 177 | 355 | 135 | 222 | 662 | 252 | ||
200 | 920 | 200 | 425 | 138 | 243 | 1359 | 340 | M16ⅹ1.5 | |
250 | 1150 | 252 | 520 | 138 | 297 | 1448 | 562 | ||
300 | 1400 | 270 | 575 | 138 | 338 | 1850 | 610 | ||
350 | 1500 | 300 | 655 | 138 | 450 | 1850 | 892 | ||
400 | 1600 | 340 | 740 | 138 | 500 | 1850 | 956 |
产品外形结构尺寸图
注:本公司是上海专业调节阀生产厂家,生产的调节阀种类有电动调节阀,气动调节阀,手动调节阀,流量调节阀,温度调节阀,风量调节阀压力调节阀,自力式调节阀等,工程师皆有数十年专业经验,欢迎您业务!
新闻资讯:
ZSJV气动调节、切断V型球阀
气动薄膜调节阀的知识
1 现状调查
气动薄膜调节阀,特别是在全厂的核心岗位重碱车间使用尤为广泛,其中碳化的三气流量调节全部使用气动薄膜调节阀。
在纯碱生产过程中,由于氨盐水有严重的腐蚀性,碳酸氢铵在摄氏25℃以下易结晶的性质,使调节阀在运行中因阀体内壁结疤、结晶、结垢导致阀卡、不动作或动作迟钝,使系统不能进行自动调节的现象比较普遍,占调节阀故障总数的50%,给生产造成的影响较大;由调节阀填料老化、变硬导致阀动作迟钝或从阀杆处泄漏等故障达15%;由于膜片损 坏漏气或硬芯碎裂导致阀不能调节的现象达12%;由于定位器、减压阀、执行机构等腐蚀导致阀门故障的现象占10%;其它原因导致调节阀故障的概率占13%。
2 故障原因分析
根据多年来纯碱生产现场使用的气动薄膜调节阀的故障分析,可归纳出常见故障及其原因如下:
2.1 阀不动作
1)因调节器故障,使调节阀无电信号。
2)因气源总管泄漏,使阀门定位器无气源或气源压力不足。
3)定位器波纹管漏气,使定位器无气源输出。
4)调节阀膜片损坏。
5)由于定位器中放大器的恒节流孔堵塞、压缩空气含水并于放大器球阀处集积导致定位器有气源但无输出。
6)由于下列问题使调节阀虽有信号、有气源但阀仍不动作: ① 阀芯与衬套或阀座卡死; ② 阀芯脱落(销子断了); ③ 阀杆弯曲或折断; ④ 执行机构故障: ⑤ 反作用式执行机构密封圈漏气; ⑥ 阀内有异物阻滞。
2.2 阀的动作不稳定
1)因过滤减压阀故障,使气源压力经常变化。
2)定位器中放大器球阀受微粒或垃圾磨损,使球阀关不严,耗气量特别增大时会产生输出振荡。
3)定位器中放大器的喷嘴挡板不平行,挡板盖不住喷嘴。
4)输出管线漏气。
5)执行机构刚性太小,流体压力变化造成推力不足。
6)阀杆磨损力大。
7)管路振荡或周围有振源。
2.3 阀的动作迟钝
1)阀杆往复行程时动作迟钝: ① 阀体内有泥浆或粘性大的介质,使阀堵塞或结垢; ② 聚四氟乙烯填料变质硬化,或石墨石棉盘根的润滑油已干燥。
2)阀杆单方向动作时动作迟钝: ① 膜片泄漏和破损; ② 执行机构中"O"形密封圈泄漏。
2.4 阀全闭时泄漏大
1)阀芯被腐蚀、磨损。
2)阀座外圈的螺纹被腐蚀。
2.5 阀达不到全闭位置
1)介质压差很大,执行机构刚性太小。
2)阀体内有异物。
3)衬套烧焦。
2.6 填料部分及阀体密封部分的渗漏
1)填料盖没压紧、没压平。
2)用石墨石棉盘根处润滑油干燥。
3)采用聚四氟乙烯作填料时,聚四氟乙烯老化变质。
4)密封垫被腐蚀。
3 建立阀的预检修机制
在日常的生产过程中,对调节阀的维护仅局限于对阀的故障处理,很少进行定期调校与定期检修,在企业的计量管理规程中对此也没有严格要求,事实上,阀的故障源于若干不稳定因素的积累,积累到一定程度就形成故障,因此,在阀的故障形成之前就把这些不稳定因素排除在萌芽状态,不仅可以延长阀的使用寿命,还可以避免因阀的故障给生产带来的严重影响。这就需要建立阀的预检修机制或者说是定期检修机制。以重碱碳化岗位三气流量调节阀为例,预检修机制建立之前,由于纯碱工艺介质存在易结晶、易结垢、结疤的特点,造成阀体可动部件阻力增大,导致执行机构动作不灵活、呆滞,直至调节阀的阀芯与衬套或阀座卡死不能动作,问题发生后,一方面需要停塔对阀进行解体检修,影响生产是不可避免的,一方面需要准备备品、备件,因临时找不到备件采取应急措施的现象时有发生,致使故障不能*解决。建立预检修机制以后,可以有充足的时间准备好备品、备件,并可根据阀的使用状况对阀进行全面的维护保养,从而提高阀的使用性能及使用寿命。
4 结语
通过预检修机制的建立,不仅可以增加调节阀的使用寿命,减少调节阀故障,降低仪表故障率,还可对稳定企业生产,降低成本,提高效益起到积极的促进作用,同时还可以优化工艺操作,保证生产装置的长周期稳定运行。
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技术快讯:
一种1500℃超高温阀门的水冷阀瓣结构,包括阀杆、阀瓣主体,所述阀瓣主体上端通过凸缘连接凸耳,该凸耳中的流道入口端和阀瓣主体内的凹窝连通;凸耳中的流道出口端和外接冷却系统的回收端连接,而该凹窝通过水冷喷头和外接冷却系统的入口端连通。所述凸耳包括内圈部分和外圈部分,该内、外圈部分密封组装成一体;所述内圈部分的外周面上均布凹槽,该凹槽内加工有上、下布置的孔,在整个圆周上形成上、下层孔;该上、下层孔均和内圈部分的内表面贯通。本实用新型的结构将大大减小高温介质对阀座密封面的直接冲刷,提高了阀门的使用寿命和运行的可靠性,经传热热力计算得阀瓣在1500℃超高温的工况下能够安全可靠运行。
一种1500℃超高温阀门的水冷阀瓣结构,包括阀杆、阀瓣主体,其特征在于:所述阀瓣主体(1)上端通过凸缘(16)连接凸耳(11),该凸耳中的流道入口端和阀瓣主体(1)内的凹窝(12)连通;凸耳中的流道出口端和外接冷却系统的回收端连接,而该凹窝(12)通过水冷喷头(2)和外接冷却系统的入口端连通。